Test przerwania wkładki ISRO - ISRO Pad Abort Test

Test przerwania podkładki ISRO
ISRO Pad przerywa test modułu załogi podnosząc.jpg
Typ misji Uruchom system ucieczki
Operator ISRO
Czas trwania misji 4 minuty, 25 sekund
Apogeum 2,75 km (1,71 mil),
Właściwości statku kosmicznego
Typ statku kosmicznego Gaganyaan „s boilerplate pojazd
Producent ISRO
Uruchom masę 12,6 tony
Początek misji
Data uruchomienia 5 lipca 2018
Uruchom witrynę Centrum Kosmiczne Satish Dhawan
 

ISRO Pad Abort Test był testem systemu ewakuacyjnego Indian Space Research w jego module załogi w ramach indyjskiego programu lotów kosmicznych . Udany test odbył się 5 lipca 2018 roku.

Test przerwania startu to próbna próba systemu przerwania startu statku kosmicznego (czasami nazywanego systemem ucieczki startu). Ten system ma na celu szybkie odciągnięcie załogi i statku kosmicznego od rakiety w przypadku potencjalnej awarii. Jest podobny do fotela katapultowanego dla pilota myśliwca, ale zamiast wyrzucać pilota ze statku kosmicznego, cały statek kosmiczny jest „wyrzucany” z pojazdu startowego. Oczekuje się, że opracowana technologia zostanie zastosowana do pierwszego indyjskiego statku kosmicznego z załogą o nazwie Gaganyaan , którego wystrzelenie zaplanowano na 2022 rok.

Lot

Kocioł Gaganyaan Crew Module, po wyrzuceniu Crew Escape System (CES), unosi się z powrotem na ziemię pod spadochronami nad Zatoką Bengalską, około 2,9 km od Centrum Kosmicznego Satish Dhawan w Sriharikota.

Odliczanie do testu rozpoczęło się o godzinie 2:00 (IST) 5 lipca 2018 r. O 7:00 (IST) system ewakuacji załogi z modułem załogi pomyślnie wystartował z Satish Dhawan Space Center . Moduł załogi został przyspieszony do 10 g i osiągnął najwyższą wysokość 2,75 km (1,71 mil), później bezpiecznie zjechał na spadochronie i uniósł się w Zatoce Bengalskiej 2,9 km (1,80 mil) od miejsca startu. Został przeniesiony w niebo za pomocą siedmiu silników rakietowych na paliwo stałe, utrzymujących się w bezpiecznych granicach przeciążenia. Później wysłano łodzie ratunkowe, aby odzyskać moduł załogi. Całkowity czas trwania misji testowej wyniósł 259 sekund. Proces startu testowego został zarejestrowany przez około 300 czujników. Głównymi celami testu były nominalne 20 sekund wynurzania i 200 sekund opadania, nie wliczając rozbryzgu. Oderwanie spadochronu było zaplanowanym wydarzeniem, które miało miejsce około 259,4 sekundy po wystrzeleniu zgodnie z przeznaczeniem.

Sekwencja zdarzeń lotniczych.
Czas Zdarzenie
T0 - 30 minut Wdrożone płetwy siatkowe
T0 - 8 sekund Oddzielenie od startera
T0 Zapłon silnika ewakuacyjnego na dużej wysokości (HEM) i silnika ewakuacyjnego na małej wysokości (LEM)
T0 + 0,9 sekundy Zapłon silnika skokowego (PM)
T0 + 2 sekundy Wypalenie silnika skoku (PM)
T0 + 5 sekund Wypalenie silnika ewakuacyjnego na dużej wysokości (HEM)
T0 + 8 sekund Wypalenie silnika ewakuacyjnego na małej wysokości (LEM)
T0 + 18 sekund System ewakuacji załogi/moduł załogi oddzielenie łącza rufowego
T0 + 20 sekund Separacja systemu ewakuacji załogi/modułu załogi, zapłon silnika zrzutowego
T0 + 29 sekund Rozłożenie spadochronu
T0 + 265 sekund Rozchlapywanie modułu załogi.

Zobacz też

Bibliografia

Linki zewnętrzne